引起软包锂离子电池鼓胀的原因有很多。依据试验研发经验,笔者将锂电池鼓胀的原因分为三类,一是电池极片在循环进程中胀大导致的厚度添加;二是因为电解液氧化分化产气导致的鼓胀。三是电池封装不严引入水分、角位破损等工艺缺点引起的鼓胀。在不同的电池系统中,电池厚度改变的主导要素不同,如在钛酸锂负极系统电池中,鼓胀的首要要素是气鼓;在石墨负极系统中,极片厚度和产气对电池的鼓胀均起到促进作用。
一、电极极片厚度改变
石墨负极胀大影响要素及机理评论
锂离子电池在充电进程中电芯厚度添加首要归结为负极的胀大,正极胀大率仅为2~4%,负极一般由石墨、粘接剂、导电碳组成,其间石墨资料本身的胀大率到达~10%,构成石墨负极胀大率改变的首要影响要素包括:SEI膜构成、荷电状态(stateofcharge,SOC)、工艺参数以及其他影响要素。
(1)SEI膜构成锂离子电池初次充放电进程中,电解液在石墨颗粒在固液相界面发作复原反响,构成一层覆盖于电极资料外表的钝化层(SEI膜),SEI膜的发作使阳极厚度明显添加,并且因为SEI膜发作,导致电芯厚度添加约4%。从长时间循环进程看,依据不同石墨的物理结构和比外表,循环进程会发作SEI的溶解和新SEI生产的动态进程,比如片状石墨较球状石墨有更大的胀大率。
(2)荷电状态电芯在循环进程中,石墨阳极体积胀大与电芯SOC呈很好的周期性的函数联系,即跟着锂离子在石墨中的不断嵌入(电芯SOC的进步)体积逐渐胀大,当锂离子从石墨阳极脱出时,电芯SOC逐渐减小,相应石墨阳极体积逐渐缩小。
(3)工艺参数从工艺参数方面看,压实密度对石墨阳极影响较大,极片冷压进程中,石墨阳极膜层中发作较大的压应力,这种应力在极片后续高温烘烤等工序很难彻底开释。电芯进行循环充放电时,因为锂离子的嵌入和脱出、电解液对粘接剂溶胀等多个要素一起作用,膜片应力在循环进程得到开释,胀大率增大。另一方面,压实密度巨细决议了阳极膜层空地容量巨细,膜层中孔隙容量大,能够有用吸收极片胀大的体积,空地容量小,当极片胀大时,没有满足的空间吸收胀大所发作的体积,此时,胀大只能向膜层外部胀大,表现为阳极片的体积胀大。
(4)其他要素粘接剂的粘接强度(粘接剂、石墨颗粒、导电碳以及集流体相互间界面的粘接强度),充放电倍率,粘接剂与电解液的溶胀性,石墨颗粒的形状及其堆积密度,以及粘接剂在循环进程失效引起的极片体积添加等,均对阳极胀大有一定程度的影响。
胀大率核算:
胀大率核算用二次元丈量阳极片X、Y方向尺寸,千分尺丈量Z方向厚度,在冲片以及电芯满充后别离丈量。
压实密度和涂布质量对负极胀大的影响
以压实密度和涂布质量为因子,各取三个不同水平,进行全因子正交试验规划(如表1所示),各组别其他条件相同。
电芯满充后,阳极片在X/Y/Z方向的胀大率跟着压实密度增大而增大。当压实密度从1.5g/cm3进步到1.7g/cm3时,X/Y方向胀大率从0.7%增大到1.3%,Z方向胀大率从13%增大到18%。从图2(a)能够看出,不同压实密度下,X方向胀大率均大于Y方向,呈现此现象的原因首要是由极片冷压工序导致,在冷压进程中,极片通过压辊时,依据阻力最小定律,资料遭到外力作用时,资料质点将沿着抵抗力最小的方向活动.
负极片冷压时,阻力最小的方向为MD方向(极片的Y方向,如图3所示),应力在MD方向更容易开释,而TD方向(极片的X方向)阻力较大,辊压进程应力不易开释,TD方向应力较MD方向大。故导致电极片满充后,X方向胀大率大于Y方向胀大率.另一方面,压实密度增大,极片孔隙容量下降(如图4所示),当充电时,阳极膜层内部没有满足的空间吸收石墨胀大的体积,外在表现为极片全体向X、Y、Z三个方向胀大。从图2(c)、(d)能够看出,涂布质量从0.140g/1,540.25mm2增大到0.190g/1,540.25mm2,X方向胀大率从0.84%增大到1.15%,Y方向胀大率从0.89%增大到1.05%,Z方向胀大率趋势与X/Y方向改变趋势相反,呈下降趋势,从16.02%下降到13.77%。阐明石墨阳极胀大在X、Y、Z三个方向呈现此伏彼起的改变规则,涂布质量改变首要体现在膜层厚度的明显改变。以上负极改变规则与文献成果一致,即集流体厚度与膜层厚度比值越小,集流体中应力越大。
铜箔厚度对负极胀大的影响
选取铜箔厚度和涂布质量两个影响因子,铜箔厚度水平别离取6和8μm,阳极涂布质量别离为0.140g/1、540.25mm2和0.190g/1、540.25mm2,压实密度均为1.6g/cm3,各组试验其他条件均相同,试验成果如图5所示。从图5(a)、(c)能够看出,两种不同涂布质量下,在X/Y方向8μm铜箔阳极片胀大率均小于6μm,阐明铜箔厚度添加,因为其弹性模量添加(见图6),即抗变形能力增强,对阳极胀大约束作用增强,胀大率减小。依据文献,相同涂布质量下,铜箔厚度添加时,集流体厚度与膜层厚度比值添加,集流体中的应力变小,极片胀大率变小。而在Z方向,胀大率改变趋势彻底相反,从图5(b)能够看出,铜箔厚度添加,胀大率添加;从图5(b)、(d)比照能够看出,当涂布质量从0.140g/1、540.25mm2添加到0.190g/1,540.25mm2时,铜箔厚度添加,胀大率减小。铜箔厚度添加,虽然有利于下降本身应力(强度高),但会添加膜层中的应力,导致Z方向胀大率添加,如图5(b)所示;跟着涂布质量添加,厚铜箔虽然对膜层应力添加有促进作用,但一起对膜层的约束能力也增强,此时约束力愈加明显,Z方向胀大率减小。
石墨类型对负极胀大的影响
选用5种不同类型的石墨进行试验(见表2),涂布质量0.165g/1,540.25mm2,压实密度1.6g/cm3,铜箔厚度8μm,其他条件相同,试验成果如图7所示。从图7(a)能够看出,不同石墨在X/Y方向胀大率差异较大,最小0.27%,最大1.14%,Z方向胀大率最小15.44%,最大17.47%,X/Y方向胀大大的,在Z方向胀巨细,同分析的成果一致。其间选用A-1石墨的电芯呈现严峻变形,变形比率20%,其他各组电芯未呈现变形,阐明X/Y胀大率巨细对电芯变形有明显影响。
结论
(1)增大压实密度,阳极片在满充进程中沿X/Y、Z三个方向胀大率均增大,且X方向的胀大率大于Y方向的胀大率(X方向为极片冷压进程中的辊轴方向,Y方向为机器走带方向)。
(2)添加涂布质量,X/Y方向的胀大率均有增大趋势,Z方向胀大率减小;添加涂布质量会导致集流体中拉伸应力增大。
(3)进步集流体强度,能够按捺阳极片在X/Y方向的胀大。
(4)不同类型石墨,在X/Y、Z三个方向胀大率差异均较大,其间X/Y方向的胀大巨细对电芯变形影响较大。
二、电池产气引起的鼓胀
电池内部产气是导致电池鼓胀的另一重要原因,无论是电池在常温循环、高温循环、高温放置时,其均会发作不同程度的鼓胀产气。电池在初次充放电进程中,电极外表会构成SEI(SolidElectrolyteInterface)膜。负极SEI膜的构成首要来于EC(EthyleneCarbonate)的复原分化,在烷基锂和Li2CO3的生成的一起,会有很多的CO和C2H4生成。溶剂中的DMC(DimethylCarbonate)、EMC(EthylMethylCarbonate)也会在成膜进程中成RLiCO3和ROLi,伴随发作CH4、C2H6和C3H8等气体与CO气体。在PC(Propylenecarbonate)基电解液中,气体的发作相对较多,首要是PC复原生成的C3H8气体。磷酸铁锂软包电池在第一次循环时在0.1C充电结束后气胀的最为严峻。以上可知,SEI的构成会伴跟着很多气体的发作,这个不可避免的进程。杂质中H2O的存在会使LiPF6中的P-F键不安稳,生成HF,HF将导致这个电池系统的不安稳,伴随发作气体。过量H2O的存在会消耗掉Li+,生成LiOH、LiO2和H2导致发作气体。贮存和长时间充放电进程中也会有气体的发作,关于密封的锂离子电池而言,很多的气体呈现会构成电池气胀,从而影响电池的性能,缩短电池的使用寿命。电池在贮存进程中发作气体的首要原因有以下两点:(1)电池系统中存在的H2O会导致HF的生成,构成对SEI的损坏。系统中的O2或许会构成对电解液的氧化,导致很多CO2的生成;(2)若初次化成构成的SEI膜不安稳会导致存储阶段SEI膜被损坏,SEI膜的重新修复会开释出以烃类为主的气体。电池长时间充放电循环进程中,正极资料的晶形结构发作改变,电极外表的点电位的不均一等要素构成某些点电位过高,电解液在电极外表的安稳性下降,电极外表膜不断增厚使电极界面电阻增大,更进一步进步反响电位,构成电解液在电极外表的分化发作气体,一起正极资料也或许开释出气体。
在不同系统中,电池产鼓胀程度不同。在石墨负极系统电池中,产气鼓胀的原因首要还是如上所述的SEI膜生成、电芯内水分超支、化成流程反常、封装不良等,而在钛酸锂负极系统中,产业界普遍认为Li4Ti5O12电池的胀气首要是资料本身容易吸水所导致的,但没有确切证据来证明这一猜想。天津力神电池公司的Xiong等在第十五届世界电化学会议论文摘要中指出气体成分中有CO2、CO、烷烃及少数烯烃,对其具体组成和份额没有给出数据支持。而Belharouak等使用气相色谱-质谱联用仪表征了电池产气情况。气体的首要组分是H2,还有CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C3H8、C3H6等。
软包<atarget=_blankhref='http://m.dghoppt.cn/product-list-13.html'><b>锂离子电池</b></a>鼓胀发作三大原因及按捺办法
图8Li4Ti5O12/LiMn2O4电池在30、45、60℃循环5个月的气体成分
一般锂离子电池所选用的电解液系统是LiPF6/EC:EMC,其间LiPF6在电解液中存在如下平衡:
PF5是一种很强的酸,容易引起碳酸酯类的分化,并且PF5的量随温度的升高而添加。PF5有助于电解液分化,发作CO2、CO及CxHy气体。核算也表明,EC的分化发作CO、CO2气体。C2H4和C3H6是C2H6和C3H8是别离与Ti4+发作氧化复原反响生成,一起Ti4+被复原成Ti3+。据相关研讨H2的发作来源于电解液中的痕量水,可是一般电解液中的水含量为20×10-6左右,对H2的产气。上海交通大学吴凯的试验选用石墨/NCM111做电池量奉献很低,得出的结论是H2的来源是高电压下碳酸酯的分化。
三、工序反常导致发作气体引起胀大
1.封装不良,由封装不良所引起胀气电池芯的份额已经大大地下降。前面已经介绍了引起Topsealing、Sidesealing和Degassing三边封装不良的原因,任何一边封装不良都会导致电池芯,表现以Topsealing和Degassing居多,Topsealing首要是Tab位密封不良,Degassing首要是分层(包括受电解液和凝胶影响导致PP与Al脱离)。封装不良引起空气中水分进入电池芯内部,引起电解液分化发作气体等。
2.Pocket外表破损,电池芯在流拉进程中,遭到反常损坏或人为破环导致Pocket破损(如针孔)而使水分进入电池芯内部。
3.角位破损,因为折边角位铝的特别变形,气袋晃动会扭曲角位导致Al破损(电池芯越大,气袋越大,越易破损),失掉对水的阻隔作用。能够在角位加皱纹胶或热熔胶缓解。并且在顶封后的各工序禁止拿气袋移动电池芯,更要注意操作方式防止老化板上电芯池的摇摆。
4.电池芯内部水含量超支,一旦水含量超支,电解液会失效在化成或Degassing后发作气体。构成电池内部水含量超支的原因首要有:电解液水含量超支,Baking后裸电芯水含量超支,乾燥房湿度超支。若置疑水含量超支导致胀气,可进行工序的追溯检查。
5.化成流程反常,错误的化成流程会导致电池芯发作胀气。
6.SEI膜不安稳,电池芯在容量测试充放电进程中发射功能轻微胀气。
7.过充、过放,因为流程或机器或保护板的反常,使电池芯被过充或过度放电,电池芯会发作严峻鼓气。
8.短路,因为操作失误导致带电电芯两Tab触摸发作短路,电池芯会发作鼓气一起电压迅速下降,Tab会被烧黑。
9.内部短路,电池芯内部阴阳极短路导致电芯迅速放电发热一起严峻鼓气。内部短路的原因有很多种:规划问题;阻隔膜收缩、捲曲、破损;Bi-cell错位;毛刺刺穿阻隔膜;夹具压力过大;烫边机过度挤压等。例如曾经因为宽度缺乏,烫边机过度挤压电芯实体导致阴阳极短路胀气。
10.腐蚀,电池芯发作腐蚀,铝层被反响消耗,失掉对水的阻隔作用,发作胀气。
11.真空抽气反常,系统或机器的原因导致真空度反常Degassing抽气不彻底;VacuumSealing的热辐射区过大,导致Degassing抽气刺刀不能有用地刺破Pocket袋而导致抽气不洁净。
四按捺反常产气的办法
按捺反常产气需要从资料规划和制造工艺两方面着手。
首先要规划优化资料及电解液系统,保证构成致密安稳的SEI膜,进步正极资料的安稳性,按捺反常产气的发作。
针对电解液的处理常常选用添加少数的成膜添加剂的方法使SEI膜更均匀、致密,削减电池在使用进程中的SEI膜掉落和再生进程产气导致电池鼓胀,相关研讨已有报导并在实际中得到应用,如哈尔滨理工大学的成夙等报导,使用成膜添加剂VC能够削减电池气胀现象。但研讨多集中在单组分添加剂上,作用有限。华东理工大学的曹长河等人,选用VC与PS复合作为新式电解液成膜添加剂,取得了很好的作用,电池在高温放置和循环进程中产气明显削减。研讨表明,EC、VC构成的SEI膜组分为线性烷基碳酸锂,高温下附在LiC的烷基碳酸锂不安稳,分化生成气体(如CO2等)而发作电池鼓胀。而PS构成的SEI膜为烷基磺酸锂,虽膜有缺点,但存在着一定的二维结构,附在LiC高温下仍较安稳。当VC和PS复合使用时,在电压较低时PS在负极外表构成有缺点的二维结构,跟着电压的升高VC在负极外表又构成线性结构的烷基碳酸锂,烷基碳酸锂填充于二维结构的缺点中,构成安稳附在LiC具有网络结构的SEI膜。此种结构的SEI膜大大进步了其安稳性,能够有用按捺因为膜分化导致的产气。
此外因为正极钴酸锂资料与电解液的相互作用,使其分化产品会催化电解液中溶剂分化,所以关于正极资料进行外表包覆,不光能够添加资料的结构安稳性,还能够削减正极与电解液的触摸,下降活性正极催化分化所发作的气体。因此,正极资料颗粒外表构成安稳完好的包覆层也是现在的一大发展方向。